欢迎进入宁波市电镀行业协会官方网站!
宁波市电镀行业协会官方网站
0574-87637657
实用技术 您的位置:首页>>技术交流>>实用技术
无氰碱性镀锌故障排除
2016-08-16 1921 返回列表

    故障一:

    1.1故障现象描述

    2015年3−4月,笔者所在电镀车间的两条挂镀锌自动生产线电镀的零件下线后有锌层起泡现象,所占比例约为50%。随后的热震试验[(190±10)°C保温0.5~1.0h后室温水骤冷]发现,起泡零件的比例高达80%。后来接到品管部反馈,在主机厂装配过程中有较多批次的零件存在大面积起泡现象。总之,起泡故障的特征为:放置1~2周或1~2个月后起泡,起泡部位分布不均匀、无规律,返镀后仍有起泡现象。图1所示为起泡零件照片。 

    1.2原因分析及确认

    (1)镀前除油不彻底。首先分析了除油液、酸洗液、镀锌液,各组分含量均在工艺范围内,未见异常。接着检验了工件镀前除油是否彻底。要求除油后的工件表面完全亲水,即有一层完整的水膜,而不允许有不亲水的部分或水珠。若除油不彻底,则工件不能入电镀槽,必须重新除油。值得注意的是,应在活化、水洗后检验除油是否彻底[1]。通过检验发现,零件除油彻底,镀前各水洗槽和酸槽液面无油污,排除了除油不彻底的因素。

    (2)氧化皮未彻底除去。检查了酸洗除锈的效果,未发现异常。

    (3)基体材质不良。此次镀锌层起泡比例较大,批次较多,很多工件都曾批量生产过,排除了材质的因素。

    (4)镀液中添加剂过量,导致镀锌层脆性大。首先观察了起泡工件的镀锌层亮度,亮度适中。随后查看了镀液添加剂的添加记录,询问了调整工是否有对生产线各溶液进行大调整,均未发现异常。

    (5)镀液中杂质过量,导致镀锌层内应力大。笔者查看了最近的镀液金属杂质含量分析结果,均在控制范围内(Fe3+≤10mg/L、Pb2+≤2mg/L、Cu2+≤2mg/L);但有机杂质和无机非金属杂质不能进行化学分析。随后笔者查看了车间挂镀锌生产线槽液维护保养计划预定表并询问了操作工,发现工艺规定每年冬季都应对镀液进行一次大处理,但由于车间生产任务忙,已经有2年没有对镀液进行大处理了。因此要求分厂立即停产并对镀液进行除杂处理。

    1.3措施

    2015年4月底,分厂对槽液进行全面、彻底的化学除杂,具体操作如下为:

    (1)打开循环泵,关闭过滤机,在压空搅拌下缓慢加入1g/LAD-CK-778,添加完毕后,依次用压控搅拌管搅拌10min、循环泵搅拌2h。

    (2)关闭循环泵,镀液静置15min以使镀液充分净化,此后不停地打捞液面的漂浮物,直至液面无明显漂浮物,静置8h。

    (3)用备用过滤机分别将各镀液通过空槽倒滤至各镀锌槽中,清理槽底和阳极板上的污物,再根据液位补充去离子水。

    (4)在0.2A/dm2下小电流电解3~4h,电解的同时不停地进行循环过滤。过滤是为了除去镀液化学除杂后残留的悬浮颗粒。当滤芯堵塞使压力过大时,及时更换滤芯,确保过滤效果。循环的目的是使镀液成分均匀,确保除杂效果。若不循环,镀液中央调控槽中的杂质将不能被电解出来,从而影响除杂效果。电解过程中不能断电,以免工件表面的杂质又溶入镀液中。

    (5)分析调整溶液主成分,补加适量添加剂进行试镀,并采用热震试验检验镀层结合力,发现无起泡现象,产品均合格。

    日常维护:对于有机杂质,应每个月用1g/L活性炭循环处理2次,每次的处理时间为24h,处理槽为中央调控槽。对于重金属杂质,应采用1~2g/LAD-CK-778处理并翻槽过滤,半年一次。此外,每周用0.1~0.3A/dm2小电流电解8h以上,有条件的话可以一边生产一边在中央调控槽小电流电解。

    故障二:

    2.1故障现象描述

    2014年12月,笔者所在公司电镀车间电镀的某杆件,镀后杆件两头部位有明显毛刺(见图2),比例可达98%。

    2.2原因分析及确认

    (1)该杆件电镀前基体已经有毛刺。查看了该批次没有电镀的工件,未发现基体有明显毛刺。

    (2)镀液中锌阳极溶解时带入了固体杂质。挂镀锌自动线镀液中的锌离子采用在溶锌槽中溶解0#锌锭获得,在镀锌槽配以不溶性碳素钢阳极,溶解的锌离子经过滤机过滤后用泵打到镀锌槽。生产中并非通过电解锌获得锌离子,同一时间段内电镀的其他零件也无毛刺现象,由此排除了锌阳极溶解时带入了固体杂质。

    (3)镀锌过程中电流过大,造成高电流密度区有烧焦。该件已经批量生产过,以前无毛刺现象,由此判定不是镀锌电流过大造成的。

    (4)该件基体有磁性。随机取下一根镀后表面有毛刺的杆件,当把挖耳勺靠近有毛刺的部位时,挖耳勺明显向有毛刺的部位靠近。由此判定该杆件镀后表面有毛刺的主要原因是:该件在机械加工过程中使基体带有磁性。众所周知,在电镀过程中磁场会影响电场,最终导致镀后有明显的毛刺现象。

    2.3措施

    随后将该批次杆件用消磁器去磁后再次电镀,毛刺现象消失,见图3。

    3.1故障现象描述

    2014年12月,作者所在公司电镀的某锁扣部件(锁销和锁板经冷铆或热铆成型所得)镀锌层经三价铬黑色钝化后外观合格,但单件用塑料袋包装并在成品库房放置数日后发到客户手中,立即遭到客户投诉,该锁扣部件的锁板外观正常,仅锁销有白色斑点状腐蚀产物(见图4),将该件整批次退回。

    3.2原因分析及确认

    (1)该锁扣部件镀锌后三价铬黑色钝化抗腐蚀能力差。同一时间段内生产的其他三价铬黑色钝化镀件没有出现白色腐蚀产物,并且该锁扣部件仅锁销部位有白色腐蚀产物,锁板没有。因此排除了三价铬黑色钝化液的问题。

    (2)该批次锁扣部件的锁销基体材质不良,使电镀过程中溶液夹杂,镀后放置一段时间后镀液渗出,腐蚀了钝化膜,形成白色腐蚀产物。将外观泛白的镀件退镀后,用放大镜观察锁销,发现锁销表面有明显的裂纹。于是通过协商将该批次零件发到襄樊普士利外协进行电镀,发现放置数日后,锁销依旧有白色斑点腐蚀产物。最终判定该锁扣部件的锁销材质不佳,在机械加工折弯成型过程中材料表面已经有了裂纹或气孔,镀前肉眼很难观察出来,电镀过程中碱性镀液渗入裂纹内部,导致镀后放置数日就有碱性镀液渗出,腐蚀了钝化膜和金属镀层,最终形成斑点状白色腐蚀产物。这种现象在电镀术语上,称为泛点或渗点[2]

    3.3措施

    原材料不良会使工件在机械加工过程中存在缺陷(如基体的气孔、裂纹),要想获得较好的电镀层比较困难。往往在经过一定时间后,电镀液渗出,工件表面就出现白色的斑点状腐蚀产物。该疵病不可避免,只能从原材料上改进,方能杜绝镀后工件泛白现象。

    改用其他批原材料作为该锁扣部件的锁销,电镀后放置1个月也未见表面泛白现象,见图5。

    故障四:

    4.1故障现象描述

    2012年5月,笔者所在公司电镀车间二班挂镀锌自动线的2#碱性锌酸盐镀液出现了如下问题:

    (1)镀层军绿色钝化后钝化膜发雾,白色钝化、彩色钝化、黑色钝化后膜层比1#碱性锌酸盐镀液所得镀层的亮度差,偶尔有镀层起泡现象。

    (2)镀层厚度在10μm左右时,军绿色钝化工件边缘的膜层光亮度较好,中间部位发雾。

    4.2原因分析及确定

    (1)2#碱锌主成分异常。对2#碱锌镀液取样滴定化验可知,镀液中主成分ZnO、NaOH的含量分别为11.7g/L和127g/L,均在工艺范围内,判定不是主成分异常引起。

    (2)2#碱性添加剂不足。按照添加剂产品说明书补加了适量光亮剂和低区走位剂,故障现象仍没有改善,由此判定不是添加剂不足引起。

    (3)工艺参数的影响。经过现场操作,2#碱锌各项电镀工艺参数为:温度20~23°C,电流密度1.8A/dm2,时间40~50min,都在工艺规定范围内。

    (4)铜、铅重金属杂质污染了2#碱锌镀液。在生产过程中发现,钝化膜发雾的程度随生产的进行越来越严重,疑似杂质越来越多。只能初步判定是2#碱锌积累的铜、铅等重金属过量,导致军绿色钝化后钝化膜发雾。

    取样分析化验了1#、2#镀液中Fe3+、Cu2+、Pb2+中金属杂质含量,结果列于表1。

    从表1中可以看出,2#碱性镀锌电解液中金属铜离子已经大于2mg/L,超出了工艺范围,并且呈上升趋势。2#碱锌铜离子超标是否由化工原料(氢氧化钠和锌锭)杂质含量较高造成的呢?笔者通过一线操作工了解到1#、2#碱性所用的氢氧化钠和锌锭是同一个厂家的,氢氧化钠用的是分析纯的,锌锭用的是0#锌锭,纯度都较高,因此排除了原材料的问题。

    那么金属铜杂质是从哪里来的呢?为什么越来越多呢?铜杂质的主要来源有导电棒、导电极座、挂具铜钩、阳极板的导电铜钩、铜钩中产生的铜绿或铜粉掉入镀槽中,也可能是由电镀挂具掉入镀槽没有及时取出造成的。导电棒、导电极座、铜钩中产生的铜绿或铜粉掉入镀槽中的可能性较小,并且相同的条件下1#碱锌没有问题。2#碱锌中的铜离子含量在不断上升,疑似带有铜钩的挂具或阳极板落入镀液所致。因此推测带铜钩的碳素钢阳极板变形后可能被挂具挂掉落入镀锌槽中而带入铜离子。于是笔者让操作工用强力磁铁打捞了2#碱锌镀液,2#碱锌镀液的一只镀槽中打捞出1块带有铜钩的碳素钢阳极板。因此确定导致本次军绿色钝化故障的主要原因是:带有导电铜钩的碳素钢阳极板落入2#碱锌镀液中。

    4.3措施

    对于碱性镀锌而言,不论在酸洗液还是镀锌液中,铜、铅、铁等重金属离子属于有害杂质。在酸洗液中带入金属铜离子,将导致镀层结合力不牢,镀后立即起泡或放置数日、数周后起泡;镀液中的铜、铅离子积累到一定程度,将使镀锌层发白,出光后发黑,钝化膜亮度差,甚至无光泽。

    采取如下措施解决该故障:在充分搅拌镀液情况下(用压缩空气剧烈搅拌),缓慢加入2g/L的AD-CK778碱锌除杂剂,待加完后继续搅拌30min,停10~20min,再充分搅拌30min,以便使净化效果充分,随后不停地捞去漂浮于液面的赃物,直至无明显漂浮物为止。再循环过滤镀液,滤出沉淀,最后用0.2A/dm2的小电流电解处理8h。取样分析金属杂质含量,结果列于表2。

    补加少量添加剂试镀,2#碱锌层军绿色钝化、银白钝化、彩钝、黑钝所得钝化膜均与1#碱锌相同,故障排除。

(来源:电镀与涂饰作者:张小勇 李文绪等)

Copyright © 2011-2022 宁波市电镀行业协会 主办 电 话:0574-87637657 传 真:0574-87216727
客服邮箱:nbea@163.com 浙ICP备11018747号